自党史学习教育开展以来,中一定发核电运营有限公司(简称“运营公司”)党委研究决议将“推进大修生产方法换代,组织实验工艺刷新和立异,减轻一线职员劳动强度,降低清静质量危害”作为“我为群众办实事”的重点推进项目。运营公司建设立异激励机制,推发动下层党支部施展战斗堡垒作用,梳理亟待解决的痛点难点问题,由党员挂帅牵头推进工艺刷新和立异事情。
经由半年多的起劲,“工艺立异为一线减负增效”办实事项目初见效果,现在已完成仪控板件自动校验诊断、汽轮发电机不抽转子磨练机械人、阻止阀阀座自动研磨工具、指套管磨损自动切割打磨工具等数十项立异工艺,并在各轮大修事情中应用,受到一线员工的普遍好评。
01 仪控板件自动校验诊断装置
仪控板件校验诊断事情是核电站大修的主要事情之一,“以往每次核电大修要开展约500次校验事情,不但要手动重复接换线、信号给定、信号丈量和数据纪录,还‘一心多用’兼顾多个仪器仪表装置,单次校验耗时30分钟。”恒久从事仪控板件校验诊断事情的陈永伟体现,古板的方法操作起来极不利便,操心费时又艰辛,容易忙中蜕化。
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党员陈永伟说干就干,牵头举行手艺立异,重复专研试验,乐成开发出仪控板件自动校验诊断装置。该装置实现接线、校验、盘算等诸多功效智能化和自动化,极大填补了古板操作方法的缺乏。
今年4月,仪控板件自动校验诊断装置在大亚湾核电站大修中正式应用,板件单次校验效率提高约90%,时间由30分钟大幅缩至3分钟。据测算,仅大亚湾核电基地每次大修可节约500人工时投入,在大幅降低作业劳动强度的同时镌汰了人因失误危害。
02 汽轮发电机不抽转子磨练机械人
党员王建涛牵头研发的汽轮发电机不抽转子磨练机械人,也受到了一线员工的一致好评。发电机磨练是核电大修中的一项主要事情,古板磨练方法需要投入30多人、多花5天磨练工期,还面临抽转子历程中可能严重损坏装备的一级高危害作业。
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“各人以前历来没有想过不抽转子可以完成发电机磨练,他竟然做到了!”王建涛向导团队攻坚克难,突破古板要领,研发出拥有15项焦点专利的汽轮发电机不抽转子磨练机械人;等送ü种执衅魈婊蝗斯ね瓿11项磨练内容,不但大幅降低了员工劳动强度,还消除了重大装备损坏危害,为发电机磨练实质清静提升做出重大孝顺。
现在,该项目已在大修中完成了所有可行性试验,预计2022年能正式应用。
03 动力型切割工具
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为改善核级唇焊密封阀门解体维修手动切割的现状,由静止机械部党支部的党员组成唇焊阀门自动化切割工具研究项目组,乐成开发出一套动力型切割工具,并在今年8月的大修中应用,实现了自动化切割。切割总耗时不到25分钟,相较量古板手工切割,效率至少提升50%,显著缩短了职员现场作业时间,有用提升了切割质量。
04 指套管磨损自动切割打磨工具
党员袁林涛是静止主装备维修主任工程师,多年来一直认真指套管磨损检查处置惩罚事情,每次大修事情中,他和同事们都要丈量指套管的磨损情形,并对磨损量大于50%小于65%的指套管举行切割移位。
由于指套管在堆芯中受辐照以后具有放射性,以往为降低作业时间,事情职员直接对指套管举行切割,单次需要切割40至45mm,切两次之后就要替换新的指套管,俗称“一刀切”。
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袁林涛向导各人一直起劲,乐成研发出指套管自动切割工具,这个工具可以凭证指套管磨损缺陷长度丈量效果,实现差别移位长度情形下的精准切割及坡口打磨,不但节约了作业时间,降低了事情职员劳动强度,并且全程接纳远程操作,镌汰职员事情清静危害,同时还延伸了指套管使用寿命2至5倍,降低了维修本钱。